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大鶴管裝車系統(tǒng)精確計量的實現(xiàn)

發(fā)布時間:2023-02-28 09:17:02      發(fā)布人:小編  瀏覽量:

一、前言

近年來, 大鶴管裝車技術(shù)已逐漸被越來越多的石化企業(yè)和大型油庫所采用。由于其采用集中裝油方式, 實現(xiàn)了裝車自動化控制, 降低了工人勞動強(qiáng)度, 且具有棧臺占地面積小、裝車損耗低、便于維護(hù)和管理等特點(diǎn)受到了很多企業(yè)的青睞。但是為了更好的利用大鶴管裝車系統(tǒng), 人們對它的要求已不僅僅是定量裝車, 而是要求其達(dá)到貿(mào)易交接的計量精度要求。因為只有裝車系統(tǒng)提供的計量數(shù)據(jù)直接用于貿(mào)易交接才能取消人工槽車檢尺的落后計量方式, 從而使裝車、計量工作效率進(jìn)一步提高。

目前許多公司在用的大鶴管裝車系統(tǒng)由于設(shè)計之初對精確計量要求考慮不足, 致使系統(tǒng)存在許多對計量精度造成影響的不利因素, 系統(tǒng)計量精度不能達(dá)到貿(mào)易交接的要求。如果將大鶴管裝車系統(tǒng)用于貿(mào)易交接計量, 按照計量法要求應(yīng)該依法進(jìn)行周期檢定, 但國家目前沒有出臺相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。而采取車載電子秤、車載體積管等檢定方式不能完全模擬完整的裝車過程, 檢定結(jié)果與實際情況存在一定偏差。對于這些問題, 本文基于呼和浩特石化公司大鶴管裝車系統(tǒng)計量改造實踐, 對大鶴管裝車系統(tǒng)實現(xiàn)精確計量, 滿足貿(mào)易交接計量要求方面進(jìn)行探討。

二、大鶴管裝車系統(tǒng)基本情況介紹

(一) 工藝描述

圖1 大鶴管裝車流程示意圖

圖1 大鶴管裝車流程示意圖   下載原圖


該公司大鶴管裝車系統(tǒng)分為東、西兩個棧臺, 每個棧臺各有兩個鶴位。從罐區(qū)到裝車棧臺共四條裝車線, 其中兩條為汽油線, 兩條為柴油線。裝車時可通過流程切換實現(xiàn)兩個品種分道裝車, 1#鶴位和3#鶴位位于一道裝汽油, 2#鶴位和4#鶴位位于一道裝柴油。也可以四個鶴位全部裝汽油或者柴油。大鶴管棧臺分布情況如圖1所示。

(二) 裝車控制系統(tǒng)介紹

圖3 大鶴管裝車系統(tǒng)構(gòu)成圖

圖3 大鶴管裝車系統(tǒng)構(gòu)成圖   下載原圖


該裝車控制系統(tǒng)是以西門子S7-400中央處理器做為Profibus-DP網(wǎng)絡(luò)的主站, 并通過網(wǎng)絡(luò)連接2個ET200從站組成。S7-400主站主要是集成大鶴管定量裝車控制邏輯。ET200從站是由數(shù)字量輸入模塊 (DI) 、數(shù)字量輸出模塊 (DO) 、模擬量輸入模塊 (AI) 、計數(shù)器模塊 (FM350) 組成。它是系統(tǒng)的控制核心, 所有現(xiàn)場的操作和信息的獲取都通過它實現(xiàn)。PLC通過輸入模塊來接收專用鍵盤及旋鈕的控制指令、集成顯示系統(tǒng) (上位機(jī)) 的控制信號、液位開關(guān)來的液位到限信號和閥門狀態(tài)及各種自動的到限信號。通過輸出模塊對小爬車 (小爬車) 電機(jī)的前、后動作, 液壓泵的停、啟, 鶴位的前進(jìn)、后退上下移動, 接油斗的提起和放下, 以及各種閥門的開關(guān), 實現(xiàn)裝車過程中的手動控制和自動控制。

(三) 裝車過程簡述

裝車時操作人員利用控制臺控制小爬車對位, 放下大鶴管, 并設(shè)定裝車量。啟泵后按啟動按鈕開始裝車。PLC根據(jù)流量計傳輸?shù)牧髁啃畔⑼ㄟ^調(diào)整電液閥開度來控制流量大小, 以滿足裝車安全和定量控制的需要。當(dāng)裝車量達(dá)到設(shè)定值時, PLC控制電液閥關(guān)閉, 操作人員通過控制臺控制收起大鶴管, 對位下一節(jié)罐車。

三、大鶴管裝車系統(tǒng)計量準(zhǔn)確性的影響因素及改進(jìn)措施

(一) 工況不穩(wěn)定對計量準(zhǔn)確性造成影響

大鶴管裝車不是一個管線流量、壓力穩(wěn)定運(yùn)行的過程。每個鶴位每裝完一節(jié)罐車就需要關(guān)閉電液閥, 升起鶴管, 重新對位下一節(jié)罐車。且為了裝車安全和定量控制的需要, 對每節(jié)罐車裝車時都需要通過電液閥控制由初始低流量、最大流量到最后又降為低流量的過程。每個鶴管的啟停都會對其它鶴管裝車的流量和壓力造成影響, 各鶴位流量、壓力就會呈無規(guī)律變化狀態(tài), 從而影響流量計的計量準(zhǔn)確性。

為了把這種影響降到最低, 最好的辦法就是鶴管之間進(jìn)行連鎖切換控制。由于該石化公司裝車泵排量是450 m3, 流量計量程0-400t/h, 因此將大鶴管最大流量控制在流量計最佳流量點(diǎn), 滿量程的80%, 即320t/h。對四個大鶴管選擇兩兩連鎖控制, 當(dāng)只有一個大鶴管裝車時開一臺泵, 兩臺大鶴管裝車時開兩臺泵。由流量曲線圖圖4可以看出, 進(jìn)行連鎖控制后, 互為連鎖的兩個鶴管裝車流量平穩(wěn)切換, 進(jìn)棧臺的管線總流量可保持平穩(wěn), 鶴位工況趨于穩(wěn)定有利于流量計準(zhǔn)確計量。

圖4 鶴位進(jìn)行連鎖控制后流量曲線圖

圖4 鶴位進(jìn)行連鎖控制后流量曲線圖   下載原圖


(二) 流量計的安裝對計量準(zhǔn)確性的影響

該大鶴管裝車系統(tǒng)四個鶴位流量計全部選用emerson質(zhì)量流量計, 離線檢定計量精度均優(yōu)于2‰, 可以滿足精確計量的需要。但是質(zhì)量流量計實際應(yīng)用的計量精度受到多方面因素的影響。由于目前大鶴管裝車系統(tǒng)都是以撬裝的方式安裝, 流量計一般都安裝在棧臺上, 距離液壓站、鶴管距離近, 鶴管升降時產(chǎn)生的震動對流量計計量精度存在一定影響。

圖2 1#鶴管現(xiàn)場圖

圖2 1#鶴管現(xiàn)場圖   下載原圖


從圖2可以看出, 消氣過濾器、流量計、電液閥全部安裝在大鶴管撬裝棧臺上。裝車時油品依次經(jīng)過消氣過濾器、流量計、電液閥, 然后順管線向下彎頭經(jīng)大鶴管后進(jìn)入罐車。當(dāng)電液閥全開時, 必然造成流量計背壓過低, 從而影響計量準(zhǔn)確性。對于這一情況, 進(jìn)行計量改造時在電液閥與鶴管之間加裝一段向上約3m高的彎頭, 并安裝了調(diào)節(jié)閥對流量計背壓進(jìn)行調(diào)節(jié)。改造后這一情況得到改善。鑒于以上原因, 我們認(rèn)為大鶴管流量計不應(yīng)安裝在棧臺上, 而應(yīng)安裝在棧臺外沒有振動源的地方, 流量計下游管線可向上至棧臺的二層平臺, 這樣可以同時解決震動及流量計背壓不足造成的影響。

(三) 消氣過濾器的使用對計量準(zhǔn)確性的影響

油品介質(zhì)中在輸轉(zhuǎn)過程中產(chǎn)生的氣體、雜質(zhì)對流量計的計量精度具有一定影響。消氣過濾器是流量計附屬設(shè)備之一, 應(yīng)具有自動排氣、過濾雜質(zhì)的作用, 從而保證流量計計量精度。在對原大鶴管裝車系統(tǒng)進(jìn)行檢查時發(fā)現(xiàn)消氣過濾器排氣閥門因損壞而處于長期關(guān)閉狀態(tài), 這樣將使消氣過濾器無法發(fā)揮自動排氣的功能。經(jīng)對其進(jìn)行修復(fù), 使其恢復(fù)了自動排氣功能, 從而排除了油品之中的氣體對流量計計量準(zhǔn)確性的影響。

(四) 管線存油對計量準(zhǔn)確性的影響

在每節(jié)罐車裝油結(jié)束后, 鶴管內(nèi)存油都會落入罐車, 從而使鶴管形成空管。當(dāng)下一節(jié)罐車裝車時, 經(jīng)過流量計計量的油品首先會充滿鶴管, 然后進(jìn)入罐車。裝車結(jié)束時落入罐車的鶴管存油會補(bǔ)回裝車開始時充滿鶴管所用的油品, 因此理論上來說, 進(jìn)入每節(jié)罐車的油品與經(jīng)流量計計量的油品數(shù)量是一致的。

但是如果鶴管與電液閥之間的管線是水平的, 當(dāng)裝車結(jié)束, 鶴管內(nèi)存油落入罐車時, 水平管線內(nèi)的油品也會進(jìn)入罐車, 這時因電液閥已經(jīng)關(guān)閉, 水平管線內(nèi)油品在上游沒有壓力的情況下不能快速流凈, 這樣在鶴管升起時會造成部分油品損失, 從而產(chǎn)生計量誤差。對此采取鶴管與電液閥之間靠近鶴管處增加一段向上彎頭的管線, 使裝車結(jié)束時彎頭頂部下游一側(cè)的管線存油在重力和慣性的作用下快速流入罐車, 從而減少因此造成的計量誤差。為了避免管線存油下落過程中管線內(nèi)出現(xiàn)的真空產(chǎn)生虹吸效應(yīng), 應(yīng)在彎頭頂部安裝大口徑真空破壞器, 確保管線存油全部迅速進(jìn)入槽車。

(五) 電液閥控制精度對計量準(zhǔn)確性的影響

目前定量裝車系統(tǒng)多采用批控器與電液閥結(jié)合以實現(xiàn)對裝車流量的控制。本大鶴管裝車系統(tǒng)選用的是丹尼爾788型電液閥, 它的工作原理是:電液閥的主閥是由兩個電磁閥控制, 當(dāng)兩個電磁閥加電時, 主閥開啟。批控器能夠自動對電磁閥進(jìn)行送電和斷電, 通過兩個電磁閥把主閥開啟、關(guān)閉或調(diào)節(jié)到所需流速的特定位置。它的特點(diǎn)是由批控器自動控制, 實現(xiàn)低流量啟動、高流速控制、低流量關(guān)閉和最終截斷。通過在不同管線壓力下使介質(zhì)保持恒定流速, 以保證流量計在最高精度下工作。

我們在實際應(yīng)用中發(fā)現(xiàn), 批控器對電液閥的控制不宜進(jìn)行精確控制, 而應(yīng)進(jìn)行流量范圍控制, 以減少電液閥對流量的調(diào)節(jié)頻次, 使管線流量穩(wěn)定在一個適當(dāng)?shù)姆秶?。電液閥頻繁調(diào)節(jié)會使管線流量呈波浪線型波動。如果選用的控制閥反應(yīng)過程慢, 流量調(diào)節(jié)不到位, 也會造成批控器頻繁發(fā)出調(diào)節(jié)指令, 造成流量異常波動, 不利于流量計準(zhǔn)確計量。

(六) 裝車損耗、空氣浮力系數(shù)的影響

在裝車過程中客觀上存在裝車損耗。裝車時油品揮發(fā)的油氣經(jīng)油氣回收系統(tǒng)回收處理, 返回儲罐。這部分經(jīng)過流量計計量但并沒有進(jìn)入罐車, 由于其不可單獨(dú)計量, 所以只能按照GB11085-89《散裝液態(tài)石油產(chǎn)品損耗》規(guī)定的裝車損耗定額計算裝車損耗量并從流量計計量結(jié)果中扣除。

按照J(rèn)JG1038-2008《科里奧利質(zhì)量流量計檢定規(guī)程》規(guī)定, 在質(zhì)量流量計計量檢定時對標(biāo)準(zhǔn)衡器的質(zhì)量示值進(jìn)行了修正, 使標(biāo)準(zhǔn)衡器計量結(jié)果轉(zhuǎn)換為真空中的質(zhì)量后對流量計計量結(jié)果進(jìn)行校準(zhǔn)。因此, 流量計計量結(jié)果測量的是油品在真空中的質(zhì)量。而我國貿(mào)易計量采用的是“空氣中的重量”。所以應(yīng)按照GB/T9109.5-2009《石油和液體石油產(chǎn)品油量計算動態(tài)計量》中規(guī)定的空氣浮力修正系數(shù)對流量計計量結(jié)果進(jìn)行修正。

四、對大鶴管裝車系統(tǒng)計量性能的標(biāo)定

對大鶴管裝車系統(tǒng)的標(biāo)定有車載電子秤或車載體積管兩種方式, 但由于鐵路罐車裝車計量的間斷性, 使用這兩種方式都存在一定弊端, 不能完全模擬完整的裝車過程, 檢定結(jié)果與實際情況存在一定偏差。

我們認(rèn)為, 對大鶴管裝車系統(tǒng)計量準(zhǔn)確性標(biāo)定的最佳辦法是以靜態(tài)軌道衡作為計量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行標(biāo)定。靜態(tài)軌道衡計量精度優(yōu)于1‰, 完全可以滿足作為大鶴管裝車系統(tǒng)計量標(biāo)準(zhǔn)的需要。利用靜態(tài)軌道衡稱重的方法對大鶴管裝車系統(tǒng)進(jìn)行標(biāo)定不受裝車過程的影響, 只對裝車結(jié)束后罐車實際裝油量進(jìn)行計量, 能夠客觀反映裝車流量計的計量準(zhǔn)確性。該公司在計量改造結(jié)束后使用軌道衡對三批經(jīng)大鶴管裝車的鐵路罐車進(jìn)行靜態(tài)稱重, 稱重結(jié)果與大鶴管裝車系統(tǒng)計量結(jié)果的部分比對數(shù)據(jù)見表1。從比對數(shù)據(jù)可以看出, 經(jīng)過計量改造的大鶴管裝車系統(tǒng)計量精度達(dá)到了3‰以內(nèi), 計量性能穩(wěn)定可靠。 (表1如下)

  

表1 大鶴管裝車系統(tǒng)標(biāo)定數(shù)據(jù)  下載原圖



表1 大鶴管裝車系統(tǒng)標(biāo)定數(shù)據(jù)

五、大鶴管裝車系統(tǒng)與鐵路罐車檢尺之間的計量比對

由于目前作為收油方的油庫多采用罐車檢尺的方式進(jìn)行收油量的復(fù)核。而罐車檢尺計量誤差7‰, 大鶴管裝車系統(tǒng)計量誤差3‰, 兩種計量方式客觀上存在計量差異。我們在經(jīng)過多次數(shù)據(jù)比對后發(fā)現(xiàn), 一批罐車中檢尺數(shù)據(jù)與大鶴管裝車系統(tǒng)數(shù)據(jù)差量超過3‰的情況總是存在, 而且有時所占比例還比較大, 但是整批罐車的總差量基本都在3‰以內(nèi)。經(jīng)過靜態(tài)軌道衡標(biāo)定后, 我們認(rèn)為流量計計量結(jié)果比較穩(wěn)定, 不存在忽高忽低的現(xiàn)象。每批罐車檢尺操作方法等因素也都相同, 我們認(rèn)為比對誤差的主要來源是鐵路罐車容積表。由于鐵路罐車這種計量方式存在較大的計量誤差, 我們認(rèn)為油庫應(yīng)嘗試采用計量精度較高的大罐計量 (計量誤差3.5‰) 或其它可行的計量方式來取代罐車檢尺的計量方式, 避免對收油盈虧問題做出錯誤判斷。

六、結(jié)束語

該公司在此次大鶴管定量裝車系統(tǒng)的計量改造過程中取得了一些經(jīng)驗教訓(xùn), 通過改造使大鶴管裝車系統(tǒng)滿足了貿(mào)易交接計量精度的要求, 但是受原有設(shè)施及環(huán)境所限, 其中還有許多不足之處, 大鶴管裝車系統(tǒng)的計量精度還有進(jìn)一步提升的空間。隨著大鶴管裝車技術(shù)的不斷改進(jìn)和完善, 相信與其相關(guān)的計量問題必然會逐步得到解決。大鶴管裝車技術(shù)以其自動化程度高、安全、環(huán)保等優(yōu)勢必然會進(jìn)一步得到廣泛應(yīng)用。


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